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商品混凝土生產(chǎn)中幾種突發(fā)事件分析及處理
一、相容性問題:水泥“缺硫”所致
使用某品牌水泥的多個(gè)攪拌站反映混凝土坍落度經(jīng)時(shí)損失很大,提高外加劑摻量后凝結(jié)時(shí)間變長(zhǎng)了,但損失仍較快。經(jīng)取回該水泥進(jìn)行多次試驗(yàn),更換了不同類型緩凝劑以及提高緩凝劑摻量均沒有顯著效果,坍落度損失仍很大,即使初始做到離析狀態(tài),1小時(shí)后坍落度損失仍很嚴(yán)重,無法保證泵送施工。各種原因排除后,懷疑水泥是否會(huì)“缺硫”,于是額外添加了適量易溶SO42-進(jìn)行試驗(yàn),坍落度損失明顯減小,在保證混凝土凝結(jié)時(shí)間正常情況下可以滿足遠(yuǎn)距離泵送施工要求。
水泥在粉磨時(shí)均會(huì)摻入一定量調(diào)凝劑石膏,石膏的摻入主要是與水泥中的C3A反應(yīng)生成鈣礬石,包裹在C3A表面以延緩其水化。當(dāng)水泥中二水石膏添加量不足或水泥粉磨時(shí)溫度較高導(dǎo)致二水石膏脫水,將導(dǎo)致水泥水化時(shí)液相中SO42-不足,俗稱“缺硫”,將不能有效延緩C3A水化,C3A將吸附大量減水劑,導(dǎo)致混凝土坍落度經(jīng)時(shí)損失加大。
二、工作性能突變:粗骨料引起
某攪拌站突然接到工地反映,混凝土坍落度經(jīng)時(shí)損失太大,施工不便,甚至無法卸料。于是馬上提高出廠坍落度,但仍然不斷接到工地投訴,到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)取樣監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)拌合物粘性較大,無泌水,確實(shí)坍落度損失較快,在初始流動(dòng)性較好的情況下,半小時(shí)損失仍超60mm。
首先想到可能是水泥與外加劑適應(yīng)性發(fā)生變化,但是取回水泥粉煤灰試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)適應(yīng)性很好,與攪拌站溝通后決定在攪拌站試驗(yàn),有問題現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整。在攪拌站試驗(yàn)確實(shí)坍落度損失很快,攪拌站砂石含泥量及石粉含量均不高,為進(jìn)一步查找原因,我們還是將石子做了沖洗處理,但效果甚微,最后更換為我公司試驗(yàn)室石子后,拌合物一切正常,有適量泌水,坍落度1.5h經(jīng)時(shí)損失20mm,完全滿足遠(yuǎn)程泵送施工要求。
經(jīng)過一系列排查,最終找到造成混凝土坍落度損失過快的原因,由粗骨料引起,再通過仔細(xì)的觀察,這種石子與其它石子確實(shí)有些區(qū)別,呈淺綠色。
通過這次質(zhì)量事故可知,混凝土各種原材料的變化都會(huì)對(duì)其性能造成影響,有些平常不注意的因素也可能對(duì)混凝土性能造成重大影響。
三、混凝土異常凝結(jié):電廠脫硫灰引起
夏天氣溫較高,某攪拌站反映混凝土凝結(jié)時(shí)間很長(zhǎng),工地24小時(shí)才能拆模。經(jīng)檢測(cè),最近幾次減水劑送貨樣品性能一致,但用出問題生產(chǎn)線上材料試配,凝結(jié)時(shí)間均偏長(zhǎng),后經(jīng)更換各種材料試配查找出原因—當(dāng)時(shí)所用粉煤灰為電廠脫硫灰,導(dǎo)致了凝結(jié)時(shí)間顯著延長(zhǎng)。
出于環(huán)保的考慮,火電廠等的窯爐尾氣均需通過脫硫處理,一般干法脫硫工藝均是采用粉煤灰為載體,添加脫硫劑(石灰等),從而帶來大量脫硫灰。但這種灰成分復(fù)雜且不穩(wěn)定,一般需水量較低,CaO含量高,故一般活性較高,但由于有CaSO3等其它復(fù)雜成分,對(duì)混凝土凝結(jié)時(shí)間影響較大,摻入后會(huì)顯著延長(zhǎng)混凝土凝結(jié)時(shí)間,所以使用這種灰時(shí)一定要事先進(jìn)行試驗(yàn),防止各種事故發(fā)生。
四、強(qiáng)度異常:摻合料活性低造成
某攪拌站發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)留樣混凝土強(qiáng)度偏低,而配合比設(shè)計(jì)強(qiáng)度富余較多,粉煤灰取代量25%,但所生產(chǎn)混凝土各齡期強(qiáng)度均偏低,有時(shí)28d強(qiáng)度甚至只有設(shè)計(jì)強(qiáng)度的80%,經(jīng)查用水量并未超出設(shè)定值,計(jì)量設(shè)備正常,混凝土拌合物也無異常,從生產(chǎn)線取所有在用原材料進(jìn)行試配,情況與生產(chǎn)差不多,新拌混凝土各項(xiàng)性能均正常,但仍是各齡期強(qiáng)度偏低。
從該站取回材料進(jìn)行測(cè)試,檢測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn),水泥強(qiáng)度無問題,粉煤灰其它指標(biāo)均符合II級(jí)標(biāo)準(zhǔn),但是活性則只有53%,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)要求的70%,只能作為非活性摻合料使用,在混凝土中起填充料作用,對(duì)強(qiáng)度基本無貢獻(xiàn)。
也有一些攪拌站反映近段時(shí)間混凝土強(qiáng)度較以前偏低,我們從多個(gè)客戶處取回各種材料檢測(cè),經(jīng)檢測(cè),標(biāo)稱S95級(jí)的礦渣活性基本在90%~93%之間,極少達(dá)到95%,更有少數(shù)礦渣活性只有85%左右,還有個(gè)別攪拌站粉煤灰活性65%左右,礦渣活性88%左右。
由于市場(chǎng)需求量的不斷提高,優(yōu)質(zhì)粉煤灰和礦渣已供不應(yīng)求,從而市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些人造粉煤灰和復(fù)合礦粉,這種人造灰在粉磨過程中添加了大量非活性材料,已經(jīng)喪失了粉煤灰的特性,活性較低,一般均小于70%,有的甚至不到60%;礦粉的活性也經(jīng)常不合格,而活性的檢測(cè)需要較長(zhǎng)的時(shí)間,出結(jié)果時(shí)該批摻合料早已用完,一旦出現(xiàn)問題是無法挽回的。
五、工程質(zhì)量異常:助磨劑引起
有些攪拌站反映混凝土攪拌后氣泡很多,含氣量偏高,工地拆模后表面有很多氣孔,形成麻面,嚴(yán)重影響外觀,懷疑外加劑中引氣劑超量。
通過對(duì)近期發(fā)貨進(jìn)行檢查,經(jīng)試驗(yàn),近幾次發(fā)貨性能相當(dāng),混凝土含氣量均在2.0%左右,將此情況向客戶通報(bào)后又從客戶處取回生產(chǎn)用原材料進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)原來是該站剛進(jìn)的一批粉煤灰導(dǎo)致了這一事故的發(fā)生。
可能該粉煤灰在粉磨過程中摻入的某些材料具有引氣作用,在混凝土攪拌過程引入尺寸較大(0.5mm以上)的氣泡,施工時(shí)無法將氣泡完全排出,混凝土硬化后在表面留下氣孔,產(chǎn)生麻面現(xiàn)象。最后通過減少粉煤灰用量,并適當(dāng)調(diào)整外加劑,使混凝土含氣量保持在合理范圍。
又有攪拌站反映這一情況,但這次原因的主角變成了水泥。經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),不摻粉煤灰時(shí)也有較多氣泡,近幾次外加劑送貨及以前使用正常的留樣在試配時(shí)均有這種現(xiàn)象,更換為以前留樣的水泥后則沒有這種情況。原因可能在水泥粉磨工藝上,一些水泥廠在水泥粉磨過程中為提高粉磨效率會(huì)添加助磨劑,助磨劑種類很多,有的助磨劑可能會(huì)有引氣效果,在混凝土攪拌時(shí)引入尺寸較大的有害氣泡,在振搗過程中易聚集在混凝土表面,形成小孔,影響混凝土強(qiáng)度及外觀。
六、結(jié)語(yǔ)
商品混凝土在不斷發(fā)展,但各種大宗原材料的質(zhì)量控制及管理水平良莠不齊,在供應(yīng)緊張的時(shí)候往往以次充好,每一種材料的變化都會(huì)引起混凝土性能發(fā)生改變,導(dǎo)致出現(xiàn)各種異常事故,當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)情況時(shí),我們不要輕易下結(jié)論,而應(yīng)當(dāng)積極分析各種可能原因,并進(jìn)行相應(yīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,盡快找到問題所在,能夠及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整,為建設(shè)工程提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。通過對(duì)各種突發(fā)事件的分析處理,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提高了處理問題的能力,也將推動(dòng)混凝土技術(shù)不斷進(jìn)步。