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商品混凝土生產(chǎn)中幾種突發(fā)事件分析及處理
一、相容性問題:水泥“缺硫”所致
使用某品牌水泥的多個攪拌站反映混凝土坍落度經(jīng)時損失很大,提高外加劑摻量后凝結(jié)時間變長了,但損失仍較快。經(jīng)取回該水泥進行多次試驗,更換了不同類型緩凝劑以及提高緩凝劑摻量均沒有顯著效果,坍落度損失仍很大,即使初始做到離析狀態(tài),1小時后坍落度損失仍很嚴(yán)重,無法保證泵送施工。各種原因排除后,懷疑水泥是否會“缺硫”,于是額外添加了適量易溶SO42-進行試驗,坍落度損失明顯減小,在保證混凝土凝結(jié)時間正常情況下可以滿足遠距離泵送施工要求。
水泥在粉磨時均會摻入一定量調(diào)凝劑石膏,石膏的摻入主要是與水泥中的C3A反應(yīng)生成鈣礬石,包裹在C3A表面以延緩其水化。當(dāng)水泥中二水石膏添加量不足或水泥粉磨時溫度較高導(dǎo)致二水石膏脫水,將導(dǎo)致水泥水化時液相中SO42-不足,俗稱“缺硫”,將不能有效延緩C3A水化,C3A將吸附大量減水劑,導(dǎo)致混凝土坍落度經(jīng)時損失加大。
二、工作性能突變:粗骨料引起
某攪拌站突然接到工地反映,混凝土坍落度經(jīng)時損失太大,施工不便,甚至無法卸料。于是馬上提高出廠坍落度,但仍然不斷接到工地投訴,到生產(chǎn)現(xiàn)場取樣監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)拌合物粘性較大,無泌水,確實坍落度損失較快,在初始流動性較好的情況下,半小時損失仍超60mm。
首先想到可能是水泥與外加劑適應(yīng)性發(fā)生變化,但是取回水泥粉煤灰試驗發(fā)現(xiàn)適應(yīng)性很好,與攪拌站溝通后決定在攪拌站試驗,有問題現(xiàn)場調(diào)整。在攪拌站試驗確實坍落度損失很快,攪拌站砂石含泥量及石粉含量均不高,為進一步查找原因,我們還是將石子做了沖洗處理,但效果甚微,最后更換為我公司試驗室石子后,拌合物一切正常,有適量泌水,坍落度1.5h經(jīng)時損失20mm,完全滿足遠程泵送施工要求。
經(jīng)過一系列排查,最終找到造成混凝土坍落度損失過快的原因,由粗骨料引起,再通過仔細的觀察,這種石子與其它石子確實有些區(qū)別,呈淺綠色。
通過這次質(zhì)量事故可知,混凝土各種原材料的變化都會對其性能造成影響,有些平常不注意的因素也可能對混凝土性能造成重大影響。
三、混凝土異常凝結(jié):電廠脫硫灰引起
夏天氣溫較高,某攪拌站反映混凝土凝結(jié)時間很長,工地24小時才能拆模。經(jīng)檢測,最近幾次減水劑送貨樣品性能一致,但用出問題生產(chǎn)線上材料試配,凝結(jié)時間均偏長,后經(jīng)更換各種材料試配查找出原因—當(dāng)時所用粉煤灰為電廠脫硫灰,導(dǎo)致了凝結(jié)時間顯著延長。
出于環(huán)保的考慮,火電廠等的窯爐尾氣均需通過脫硫處理,一般干法脫硫工藝均是采用粉煤灰為載體,添加脫硫劑(石灰等),從而帶來大量脫硫灰。但這種灰成分復(fù)雜且不穩(wěn)定,一般需水量較低,CaO含量高,故一般活性較高,但由于有CaSO3等其它復(fù)雜成分,對混凝土凝結(jié)時間影響較大,摻入后會顯著延長混凝土凝結(jié)時間,所以使用這種灰時一定要事先進行試驗,防止各種事故發(fā)生。
四、強度異常:摻合料活性低造成
某攪拌站發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)留樣混凝土強度偏低,而配合比設(shè)計強度富余較多,粉煤灰取代量25%,但所生產(chǎn)混凝土各齡期強度均偏低,有時28d強度甚至只有設(shè)計強度的80%,經(jīng)查用水量并未超出設(shè)定值,計量設(shè)備正常,混凝土拌合物也無異常,從生產(chǎn)線取所有在用原材料進行試配,情況與生產(chǎn)差不多,新拌混凝土各項性能均正常,但仍是各齡期強度偏低。
從該站取回材料進行測試,檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn),水泥強度無問題,粉煤灰其它指標(biāo)均符合II級標(biāo)準(zhǔn),但是活性則只有53%,遠低于標(biāo)準(zhǔn)要求的70%,只能作為非活性摻合料使用,在混凝土中起填充料作用,對強度基本無貢獻。
也有一些攪拌站反映近段時間混凝土強度較以前偏低,我們從多個客戶處取回各種材料檢測,經(jīng)檢測,標(biāo)稱S95級的礦渣活性基本在90%~93%之間,極少達到95%,更有少數(shù)礦渣活性只有85%左右,還有個別攪拌站粉煤灰活性65%左右,礦渣活性88%左右。
由于市場需求量的不斷提高,優(yōu)質(zhì)粉煤灰和礦渣已供不應(yīng)求,從而市場上出現(xiàn)了一些人造粉煤灰和復(fù)合礦粉,這種人造灰在粉磨過程中添加了大量非活性材料,已經(jīng)喪失了粉煤灰的特性,活性較低,一般均小于70%,有的甚至不到60%;礦粉的活性也經(jīng)常不合格,而活性的檢測需要較長的時間,出結(jié)果時該批摻合料早已用完,一旦出現(xiàn)問題是無法挽回的。
五、工程質(zhì)量異常:助磨劑引起
有些攪拌站反映混凝土攪拌后氣泡很多,含氣量偏高,工地拆模后表面有很多氣孔,形成麻面,嚴(yán)重影響外觀,懷疑外加劑中引氣劑超量。
通過對近期發(fā)貨進行檢查,經(jīng)試驗,近幾次發(fā)貨性能相當(dāng),混凝土含氣量均在2.0%左右,將此情況向客戶通報后又從客戶處取回生產(chǎn)用原材料進行試驗,發(fā)現(xiàn)原來是該站剛進的一批粉煤灰導(dǎo)致了這一事故的發(fā)生。
可能該粉煤灰在粉磨過程中摻入的某些材料具有引氣作用,在混凝土攪拌過程引入尺寸較大(0.5mm以上)的氣泡,施工時無法將氣泡完全排出,混凝土硬化后在表面留下氣孔,產(chǎn)生麻面現(xiàn)象。最后通過減少粉煤灰用量,并適當(dāng)調(diào)整外加劑,使混凝土含氣量保持在合理范圍。
又有攪拌站反映這一情況,但這次原因的主角變成了水泥。經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn),不摻粉煤灰時也有較多氣泡,近幾次外加劑送貨及以前使用正常的留樣在試配時均有這種現(xiàn)象,更換為以前留樣的水泥后則沒有這種情況。原因可能在水泥粉磨工藝上,一些水泥廠在水泥粉磨過程中為提高粉磨效率會添加助磨劑,助磨劑種類很多,有的助磨劑可能會有引氣效果,在混凝土攪拌時引入尺寸較大的有害氣泡,在振搗過程中易聚集在混凝土表面,形成小孔,影響混凝土強度及外觀。
六、結(jié)語
商品混凝土在不斷發(fā)展,但各種大宗原材料的質(zhì)量控制及管理水平良莠不齊,在供應(yīng)緊張的時候往往以次充好,每一種材料的變化都會引起混凝土性能發(fā)生改變,導(dǎo)致出現(xiàn)各種異常事故,當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)情況時,我們不要輕易下結(jié)論,而應(yīng)當(dāng)積極分析各種可能原因,并進行相應(yīng)試驗驗證,盡快找到問題所在,能夠及時作出相應(yīng)調(diào)整,為建設(shè)工程提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。通過對各種突發(fā)事件的分析處理,不斷積累經(jīng)驗,提高了處理問題的能力,也將推動混凝土技術(shù)不斷進步。