内射日本少妇,色狼人,色播导航,日韩精品一区二区午夜成人版

集團(tuán)動(dòng)態(tài) News Information

摻減水劑的混凝土易發(fā)生的問(wèn)題和解決辦法

發(fā)稿時(shí)間:2020-05-25


摻減水劑的混凝土拌和物會(huì)出現(xiàn)粘罐、假凝、不凝、坍落度損失過(guò)快或硬化后強(qiáng)度偏低等問(wèn)題,為避免上述現(xiàn)象發(fā)生,讓我們一起了解問(wèn)題產(chǎn)生的原因及解決方案。


一、沉降縫

現(xiàn)象:

澆筑后的混凝土在初凝前后會(huì)出現(xiàn)若干短、直、寬而淺的裂縫。


原因:

摻減水劑后混凝土較粘稠,不泌水而不易沉平,多在鋼筋上方出現(xiàn)。


解決辦法:

在混凝土初凝前后于裂縫處抹壓至裂縫消失。


二、粘罐

現(xiàn)象:

水泥砂漿部分粘在攪拌機(jī)筒壁上,造成出機(jī)的混凝土不均勻,灰少。


原因:

混凝土發(fā)粘,多出現(xiàn)于摻緩凝減水劑后,或軸徑比接近的滾筒式攪拌機(jī)中。


解決辦法:

1.及時(shí)注意清除剩余混凝土

2.先加集料及部分水?dāng)嚢?,再加水泥、余水及減水劑拌和。

3.使用軸徑比大的或強(qiáng)制式攪拌機(jī)。


三、假凝

現(xiàn)象:出機(jī)后的混凝土很快失去流動(dòng)性,甚至無(wú)法澆筑。


原因:

1.水泥中硫酸鈣、石膏含量不足致使鋁酸鈣水化過(guò)快;

2.減水劑對(duì)該種水泥適應(yīng)性差;

3.三乙醇胺摻量超過(guò)0.05-0.1%此時(shí)很快初凝但不終凝。


解決辦法:

1.更換水泥品種或批號(hào);

2.必要時(shí)換減水劑品種,一般情況不必;

3.降低減水率一半;

4.降低拌和溫度;

5.Na2SO4使其緩凝摻量為0.5-2%。


四、不凝

現(xiàn)象:

1.摻減水劑后混凝土長(zhǎng)時(shí)間,甚至一晝夜仍未凝固;2.表面泌漿并呈黃褐色。


原因:

1.減水劑摻量過(guò)大,很可能超過(guò)推薦用量的3-4倍;

2.緩凝劑使用過(guò)量。


解決辦法:

1.不超過(guò)推薦用量2-3倍,強(qiáng)度雖稍有降低,但28d強(qiáng)度降低得少、長(zhǎng)期強(qiáng)度降低更少;

2.終凝后適當(dāng)提高養(yǎng)護(hù)溫度,加強(qiáng)澆水養(yǎng)護(hù);

3.將已成型部分清除掉,重新澆筑。


五、強(qiáng)度低

現(xiàn)象:

1.強(qiáng)度比同齡期試配結(jié)果低得多;

2.混凝土雖已凝結(jié),但強(qiáng)度極低。


原因:

1.引氣性減水劑摻量過(guò)大,使混凝土內(nèi)含氣量過(guò)大;

2.摻用了引氣性減水劑后振搗不夠;

3.未減水或反而加大了水灰比;

4.三乙醇胺加量過(guò)大;

5.減水劑質(zhì)量不合要求,如有效成分含量過(guò)低。


解決辦法:

1.采用其它加固措施或重新澆筑;

2.加強(qiáng)澆筑后振搗;

3.針對(duì)前述原因采取措施;

4.對(duì)本批減水劑進(jìn)行鑒定。


六、坍落度損失過(guò)快

現(xiàn)象:

混凝土很快失去和易性,出罐后每延長(zhǎng)2-3min,坍落度減少1-2cm,且有明顯沉底現(xiàn)象,大坍落度混凝土更易產(chǎn)生此現(xiàn)象。


原因:

1.減水劑對(duì)所使用的水泥適應(yīng)性差;

2.引入混凝土中的氣泡不斷外溢、水分蒸發(fā),使用引氣性減水劑時(shí)尤為明顯;

3.混凝土攪拌溫度或環(huán)境溫度高;

4.混凝土坍落度很大。


解決辦法:

1.針對(duì)原因采取措施;

2.采用后摻法。減水劑在攪拌混凝土1-3min后,甚至澆筑前才摻,并重新攪拌;

3.注意不得加水。

×